2.5 可焊性分析
为了验证引脚不上锡与其自身可焊性的相关性,参考标准IPC-J-STD-002C-2008 元器件引线、端子、焊片、接线柱和导线的可焊性测试,通过可焊性模拟试验,来确认未使用连接器引脚的可焊性。
随机取3pcs未使用连接器,用助焊剂均匀涂覆引脚,后浸入255℃无铅钛锡炉中进行测试,保持时间5s后,拿出样品,放在体式显微镜下观察拍照,通过观察发现,未使用连接器引脚的表面整体呈现连续的焊料涂层,符合IPC-J-STD-002C中的标准要求,详情见图10。结果表明,该批次连接器引脚的可焊性良好,排除引脚可焊性差,造成引脚不上锡的可能。
图10 未使用连接器引脚可焊性图片
2.6 过炉时引脚平面度分析
为确定器件在过炉过程中的变形情况,采用SMT时炉温曲线,实时监测引脚的变形程度,引脚编号见图11,结果见附件,平面度曲线图见图12。由测试结果可知,在焊接前,连接器引脚的平面度良好,在过炉过程中(220℃及峰值温度),个别连接器中间部位引脚变形量偏大(见1#连接器),说明在过炉过程中个别连接器的个别引脚会发生较大变形,对上锡产生不良影响。
图11 引脚编号示意图
图12 连接器引脚在各温度时平面度的曲线图
2.7 炉温验证分析
由于NG焊点焊锡表面存在较多助焊剂残留,为了确认炉温曲线对焊接质量的影响,对连接器上引脚焊点温度进行实时监控:采用客户提供的炉温曲线和链速(950mm/min),对连接器上焊点及其他元器件上焊点进行温度实测,测试位置见图13所示,测试结果见图14,连接器焊点(位置2)在过炉过程中,峰值温度为234℃,元器件焊点(位置1)在过炉过程中,峰值温度为242℃。由此可知,连接器引脚在过炉过程中,吸热量较大,峰值温度偏低,较低的峰值温度会对润湿能力产生不良影响。
图13 炉温测试位置示意图
图14 炉温测试曲线
3. 分析与讨论
由以上分析结果可以导致连接器引脚不上锡的原因总结如下:
通过上述测试分析可知,由成分分析可排除上锡不良与外来污染的相关性;通过剖面分析和引脚剥离后分析可知,NG焊点为假焊,内部表现为引脚与焊锡之间出现分层,分层中存在大量助焊剂残留,且焊锡在焊盘上呈圆滑状分布,说明在过炉过程中,引脚与焊锡未接触,而通常导致焊点分层的主要原因有三点:①连接器引脚可焊性较差;②连接器引脚共面性存在问题;③炉温设置不当。
通过可焊性验证分析,可排除连接器引脚本身可焊性差问题;根据对引脚在过炉过程中的变形量测试结果可知,该连接器在室温状态下均满足共面性小于0.1mm的规范要求,但个别连接器中间位置引脚在220℃或峰值温度时,会发生较大热变形,超过0.12mm的锡膏印刷厚度,导致在过炉过程中引脚与焊锡间未接触,造成引脚上锡不良;通过炉温验证可知,连接器上引脚的实测温度相比于其他元器件引脚的峰值温度偏低,相差8℃,较低的峰值温度会对润湿能力产生不良影响,影响引脚的上锡性。
4. 结论
连接器上锡不良的主要表现为引脚下表面与焊点不相接,导致此失效的原因有两方面:①过炉过程中存在热变形;②过炉过程中连接器引脚温度偏低,影响润湿性能。
5. 建议
1、适当增加连接器中间区域的锡膏印刷厚度;
2、优化焊接炉温曲线和链速(优先方向)。
6. 参考标准
1、GJB 548B-2005 微电子器件试验方法和程序 方法5003 微电路的失效分析程序
2、IPC-J-STD-002C-2008 元器件引线、端子、焊片、接线柱和导线的可焊性测试
关于美信:
深圳市美信检测技术股份有限公司(MTT)是一家拥有CNAS与CMA认可资质的商业实验室,专注于为客户提供材料及零部件检测、分析与技术咨询等专业技术服务,服务对象涉及电子电气、汽车、航空航天、新能源、新材料、教育及科研等行业。公司于2015年12月成功挂牌新三板,股票代码:835052。
美信检测成立于2012年,分别在深圳和苏州设立了显微分析、表面分析、化学分析、热分析、电性能分析、无损结构分析、物理性能测试、可靠性验证等多个检测与分析实验室,借助科学的检测分析标准或方法、专业的工程技术人员和精密的仪器设备,帮助客户解决在产品研发、生产、贸易等环节遇到的各种与材料及零部件相关的工程、科学和技术问题。
美信检测致力于发展成为材料检测、分析与技术咨询行业的领导者